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分析機床輔助裝置故障維修

時間:2011-08-15 19:01:33來源:原創 作者:admin 點擊:

分析機床輔助裝置故障維修

例1.腳踏開關的故障維修

故障現象:某配套FANUC PM0系統的數控內球面磨床,踩了腳踏開關后工件沒有夾緊動作。
分析及過程:根據機床電氣原理圖,首先檢查腳踏開關的PMC輸入點X4.4的。當壓下腳踏開關后,X4.4的為“1”,說明PMC卡緊的控制信號已經發出,腳踏開關工作正常。再檢查PMC控制工件夾緊對應的輸出信號Y0.7的,檢查發現該輸出信號也正確無誤。考慮到工件夾緊閥是通過繼電器的常開觸點控制的,測量電磁閥線圈上的電壓為24V,說明繼電器工作正常;檢查液壓站工作壓力正常;斷電檢查電磁閥線圈的電阻值,發現線圈已燒斷,更換后機床恢復正常工作。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例2.繼電器損壞的故障維修

故障現象:一臺數控機床,一次出現故障,負載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。
分析及過程:負載門是由氣缸來完成開關的,關閉負載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現的。用NC系統的PC功能檢查PLCQ2.0的,其為1,但電磁閥卻沒有得電。檢查發現PLC輸出Q2.0通過繼電器控制電磁閥Y2.0,繼電器損壞引起故障。更換新的繼電器后,故障被排除。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例3.工作臺不旋轉的故障維修

故障現象:一臺數控機床,工作臺不旋轉,NC系統沒有顯示故障報警。
分析及過程:根據工作臺的動作原理,工作臺旋轉的第一步應將工作臺氣動浮起。機外編程器,跟蹤PLC梯形圖的動態變化,發現PLC信號并未發出,根據線索繼續查看,最后發現反映二、三工位分度頭起始檢測開關的19.7、 I10.6動作不同步,導致了工作臺不旋轉。進一步確定為三工位分度頭產生機械錯位。機械裝置,使其與二工位同步后,故障消除。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例4.轉臺分度時報警的故障維修

故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統,型號為XHAD765的數控機床,加工中,轉臺分度時出現2871“旋轉工作臺放松檢測異常”報警。
分析及過程:該報警原因是轉臺放松到位傳感器SQl3不良或CNC未收到轉臺夾緊信號,以前出現類似故障卻由插頭接觸不良引起。為確認,打開轉臺側蓋,將一小鋸條薄片靠近SQ13端部:SQl3燈點亮,證明SQl3正常,觀察 PLC及梯形圖數據IAXBUl能亮顯,說明系統能收到信號。故懷疑液壓部分有問題,是液壓壓力不夠、轉臺上升液壓缸漏油、轉臺上升時有機械卡滯,致使轉臺上升不到位。查液壓壓力,機床停止運動時壓力正常為5.5MPa,而當轉臺或機械手動作時,發現系統壓力表指針明顯抖動,液壓泵有明顯噪聲,故懷疑液壓泵吸入空氣:再查油箱油位,發現油箱沒油。將油箱加油后,再轉轉臺,正常。該液壓系統采用變量泵供油,在液壓無動作時,系統保壓,液壓泵吸油少,油箱油位基本滿足,而動作時,液壓泵要供油,因油箱油量不夠用而吸空,引起系統壓力不夠,導致轉臺上升不到位。半小時后,該機床又報警,再看油位,油又沒了,說明液壓系統漏油:最后查得轉臺上升油管破裂、漏油;更換后,故障排除。《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》

 
例5.低壓報警的故障維修 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統,型號為XH754的數控機床,出現油壓低報警。
分析及過程:首先檢查氣液轉換的氣源壓力正常,檢查工作臺壓緊液壓缸油位指示桿,已到上限,缺油,用螺釘旋具擰工作臺上升、下落電磁閥手動鈕,讓工作臺壓緊氣液轉換缸補油,油位指示桿回到,報警消除。但過半小時左右,報警又出現,再查壓緊液壓缸油位,又缺油,故懷疑油路有泄漏。查油管各接頭正常,懷疑對象縮小為工作臺夾緊工作液壓缸和夾緊氣液轉換缸,查氣液轉換缸,發現油腔端 Y形聚胺酯密封有裂紋,導致壓力油慢慢回流到補油腔,最后因油不夠不能形成油壓而報警,更換后故障排除。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例6.液壓系統故障的故障維修

故障現象:某數控銑床,換刀不能進行,無報警。
分析及過程:該機床換刀液壓機構,不能換刀的原因有
1)PLC到電磁閥電氣線路故障。
2)液壓系統壓力異常,電磁閥卡死或損壞。
3)換刀機構卡死。
為判斷液壓系統是否正常,手動方式下執行主軸換檔,不能完成,再試其他液壓功能均不能完成,故懷疑為液壓系統故障。查系統保壓1.5MPa正常;執行換刀,查換刀壓力1.5MPa,執行過程中壓力表無變化,懷疑電磁閥未動作;用螺釘旋具推換刀電磁閥,鐵心伸縮順暢,無卡滯。拔下電磁閥電源插頭,測電磁閥線圈電阻,正常。測電磁閥供電電壓,發現只有15V且波動。再查電磁閥電源整流電橋,發現有一二極管斷開;更換后,機床恢復正常。《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》

 
例7.死機現象的故障維修


故障現象:某配套SIEMENS 840D系統的臥式加工中心,調頭鏜孔同軸度嚴重超差。
分析及過程:影響調頭鏜孔同軸度的因素主要有:
1)轉臺中心X軸坐標是否準確。
2)X軸是否有間隙,導軌的垂直度、直線度,工作臺與導軌的平行度,以及主軸與Z軸的平行度是否超差。
3)轉臺分度是否準確。  
4)編程是否有誤。
查編程沒有問題;用百分表查X軸間隙正常;將千分表座吸在工作臺上,主軸上換上標準驗棒,轉臺轉180o測轉臺中心X軸機械坐標,正確。用角鐵測轉臺180o分度精度,正常。再查X、Y、Z三軸導軌垂直度與工作臺平行度誤差,發現轉臺平面與導軌不平行,全長誤差達0.15mm之多;將工作臺升起,發現下部有一處有切屑嵌入,導致轉臺沒能回落到位,清除后,該平行度誤差全長變為0.012mm,試切檢查合格。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例8.彈性夾具無法張開的故障維修

故障現象:某配套GSK980M系統的數控磨床,在裝卸工件時,發現夾具無法張開。

分析及過程:本機床采用的是液壓彈性夾具(液壓系統原理圖見圖10-3),靠液壓缸壓力頂開夾具進行工件裝夾。經檢查后發現夾具頂開的行程遠遠不夠,夾具行程,后發現效果不佳,工件仍很難裝夾。,進一步檢查電氣控制回路,發現DC24V電磁閥線圈兩端電壓為22V(屬正常),檢查液壓管路,發現管路正常,手動控制液壓閥,使其處于左位機能,工件裝夾正常:拆開電磁閥,發現閥心處一固定螺釘松脫,導致電磁閥在得電過程中,閥心不能準確到位,引起部分用于頂開液壓缸的液壓油處于卸荷。擰緊該螺釘,重新調試夾具行程后,故障排除。
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例9.液壓泵噪聲大的故障維修

故障現象:某配套FANUC PM0系統的數控專用磨床,在機床大修后發現機床起動后液壓泵噪聲特別大。
分析及過程:據用戶反映,在機床大修前,液壓泵起動聲音較小,而在維修后液壓泵反而噪聲變大了。根據用戶反映和現場分析可知產生該原因液壓某處管路堵塞、液壓泵損壞等原因造成,拆開液壓油管和液壓泵,發現泵和油管均正常,在拆的過程中,偶爾發現液壓油粘度特別高,核對機床使用說明書,發現液壓油牌號不正確,故障時正值冬天,從而使液壓泵噪聲變大。更換液壓油后,機床故障排除。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例10.潤滑油路電磁閥的故障維修

故障現象:一臺配套SIEMENS 810T系統的數控立式車床,一次出現刀架上下運動時,刀架頂端進油管路出現異常連續冒油,系統報警油壓過低。
分析及過程:檢查液壓系統管路無損壞,PLC控制系統正常,進一步檢查液壓系統控制元件,發現刀架潤滑油路中的一個兩位三通電磁閥線圈燒壞,閥心不能回位,使得刀架潤滑供油始終處于常開。更換電磁閥后,故障消除。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例11.刀塔的故障維修 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


故障現象:某配套FANUC 0TC系統的數控轉塔沖床,轉塔啟動后一直旋轉不停,并出現報警“2007 TURRET INDEXING TIME UP”即:轉塔旋轉超時。
分析及過程:出現故障時,按"RESET"轉塔停止旋轉,但系統又出現 “2031TURRET NOT CLAMP”(轉塔沒有卡緊)報警。檢查發現轉塔沒有卡緊的動作,檢查PMC輸出點Y46.2,證明卡緊的信號已經發出。進一步檢查控制卡緊轉塔的電磁閥的電源斷路器過載,說明電磁閥線路存在短路,更換連接電纜后,機床故障消除。 《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


例12.液壓卡盤失效的故障維修

故障現象:某配套FANUC 0TD的數控車床,在開機后發現液壓站發出異響,液壓卡盤無法正常裝夾。
分析及過程:經現場觀察,發現機床開機起動液壓泵后,即產生異響,而液壓站輸出部分無液壓油輸出,,可斷定產生異響的原因出在液壓站上,而產生該故障的原因大多為以下幾點:
1)液壓站油箱內液壓油太少,導致液壓泵因缺油而產生空轉。
2)液壓站油箱內液壓油長久未換,污物進入油中,導致液壓油粘度太高而產生異響。
3)液壓站輸出油管某處堵塞,產生液壓沖擊,發出聲響。
4)液壓泵與液壓電動機聯接處產生松動,而發出聲響。
5)液壓泵損壞。
6)液壓電動機軸承損壞。
檢查后,發現在液壓泵起動后,液壓泵出口處壓力為“0”;油箱內油位處于正常,液壓油還是比較干凈的,可以排除第1、2、3點。進一步拆下液壓泵檢查,發現液壓泵為葉片泵,葉片泵正常,液壓電動機轉動正常,,可排除第5、6 兩點。而該泵與液壓電動機聯接的聯軸器為尼龍齒式聯軸器,該機床使用時間較長,液壓站的輸出壓力調得太高,導致聯軸器的嚙合齒損壞,從而當液壓電動機旋轉時,聯軸器不能很好地傳遞轉矩,從而產生異響。更換該聯軸器后,機床恢復正常.《版權聲明:本文由www.mnu8.com整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》

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